鍋爐單機除塵器技改前煙塵及壓飛的處理情況
(1)肢改前煙氣處理工藝流程。75t/h (含塵煙氣廠煙道一水膜除塵器一煙道一引風機一鍋爐煙囪一排入大氣。
(2)莊要污染排放量。現有的75t/h鍋爐單機除塵器主要處理部分造氣渣、鍋爐渣和粉煤等。
此鍋爐的燃料配比:煙煤7.2t/h粉煤3.2t/h造氣渣和鍋爐渣5.4t/h,煙煤或粉煤中含硫質量分數為0.85%,除塵脫硫效率達80%。主要污染排放量如下。
①SQ2。煙煤投入量為7.2從粉煤投入量為3.2t/h則進入煙氣的牙飛總生成量q為141.44kg/h。造氣爐渣和鍋爐爐渣合計投入量為5.4t/h,因硫燃點低,該渣中硫已燃燒,所以渣中含硫為零,即混合燃料中燃燒后煙氣中。脫硫效率為80%,因此進入大氣中的SQ2為28.28kg/h,則煙氣SQ2排放質量濃度為185.4mg/m3。
②煙塵。煙煤投入量為7.2t/g灰分為28.0%(質量分數,下同),無循環流化床煙氣含塵量與排渣含灰量比取45%,則煙煤產生的塵量為0.9t/h。粉煤投入量3.2t/h,灰分A3為28.0%,則粉煤產生的塵量為Q0.4t/h。造氣爐渣和鍋爐爐渣總量為5.4t/h,灰分經測定均為60.0%,則造氣爐渣和鍋爐單機除塵器爐渣產生的塵量為15t/h,總含塵量為2.8t/h。鍋爐所采用的水膜除塵器除塵效率為96%,則排入大氣的煙塵質量濃度為723.4mg/m3。
所排煙氣中,煙塵濃度遠高于國家規定值;SQ2濃度雖然低于國家規定值,但所排總量超過國家規定值,必須對75t/h鍋爐脈沖布袋除塵器進行技改。經過比較分機決定新增1臺I_CM45—8型布袋除塵器,同時對水膜除塵設備改裝旋流板裝置,進一步降低煙塵及SQ2含量,提高環靖空氣質量。
是將那些含有粉塵的氣體輸出到過濾裝置,然后利用一定的碰撞、靜電作用等將其進行分離的設備。過濾裝置是由某些織狀物組成的,當那些粉塵顆粒不能通過織狀物時,就會被過濾下來,不過織狀物的間隙通常都很大,細小粉塵基本都可以通過,因此其過濾作用很小。當織狀物上粘附了一層粉塵后,碰撞、靜電等過程也就不能再起作用,但這會使更多的粉塵被攔截下來。因此,粉塵層的過濾是布袋除塵器的主要凈化手段。
布袋除塵器的含塵氣體從側面進人布袋,經處理后,氣體從布袋上方排出。這種方法的系統阻力較小,清灰完成后粉塵可以迅速下落到灰斗。另外,在煙塵的人口處,也設有一定的氣流分布裝置,使煙塵能夠均勻地流人布袋,同時使那些粗大的粉塵直接落人灰斗,降低到達布袋的粉塵負荷,減少粉塵對布袋的直接沖刷,避免布袋的損壞。布袋除塵器清灰時由風管向外噴吹濾袋上的粉塵,使布袋膨脹,粉塵落人清灰斗。
檢漏裝置對于布袋收塵器來說也是必不可少的,它可以通過煙氣的濃度來判斷布袋是否存在泄露現象。這對于布袋除塵器來說是很重要的,因為一旦布袋有泄露,大量煙塵外泄,將會造成很大的危害。
良好的進風方式也是布袋除塵器設計的關鍵,它可以合理分配氣體,將一些不易處理的大顆粒粉塵進行分離,讓粉塵順利地進人布袋。另外,布袋除塵器設有很強的保護裝置,當袋內溫度過高或煙塵燃燒起來時,它會自動噴水,避免布袋損壞。
此外,布袋收塵器還設有報警裝置,此裝置可根據壓差判斷布袋是否損壞,若有損壞及迅速報警,以便相關人員及時進行處理。
在工業生產的過程中,對于工作環境的要求是非常高的,現在很多工作的場合里有很大的粉塵,要是不能及時的將這些粉塵清除,就會在很大的程度上影響了人們的健康,而光氧凈化器可以滿足人們的需求。
光氧凈化器是一種工業的環保設備,一般情況下可以在一些大型的工廠里面經常會用到,設備在使用的過程中主要安裝在清洗機或者機床上,運行時其主要的目的就是為了凈化空氣。
光氧凈化器在使用的過程中可以很好的吸出加工腔內的油霧,使用這樣的設備可以讓人的身體變得更加健康,設備運行的過程中其效率是非常高的,這些光氧除塵器設備的使用能夠很好的為大家帶來福利。
很多用戶在選擇凈化環境的設備時一般都會選擇傾向于使用壽命比較長的設備,光氧除塵器這樣設備在運行的過程中更能將其注意力放在工作上,在使用的過程中也不會擔心其設備會出現故障。
運行時可以很好的改善其工作的環境,實現清潔生產,這樣可以讓大家在干凈的工作環境中進行工作,設備能夠減少一些有害物質的吸入,這對于大家而言是最有益的一點。
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